]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-uboot.git/commitdiff
overo: Fix regression introduced in a6b541b
authorArun Bharadwaj <arun@gumstix.com>
Tue, 28 Apr 2015 23:55:30 +0000 (16:55 -0700)
committerLothar Waßmann <LW@KARO-electronics.de>
Tue, 8 Sep 2015 20:38:43 +0000 (22:38 +0200)
U-Boot has been broken on Overo boards since commit
a6b541b09022acb6f7c2754100ae26bd44eed1d9.

This is because the gd pointer is not set early enough anymore,
such that the i2c_set_bus_num in get_board_revision can safely
execute. This results in a console hang at SPL and the boot does
not proceed.

This piece of code is anyway necessary only for really old Overo
boards with revision numbers <= 2410 and not required for the newer
boards. For these older boards, u-boot v2014.10 still works fine.

Signed-off-by: Arun Bharadwaj <arun@gumstix.com>
board/overo/common.c

index bdfa5caf50b66a91a0d84a114deb6c2ff41d4adb..f6f6792d0950855df0da86839f74225e45b4b1bf 100644 (file)
@@ -310,20 +310,6 @@ int get_board_revision(void)
 {
        int revision;
 
-#ifdef CONFIG_SYS_I2C_OMAP34XX
-       unsigned char data;
-
-       /* board revisions <= R2410 connect 4030 irq_1 to gpio112             */
-       /* these boards should return a revision number of 0                  */
-       /* the code below forces a 4030 RTC irq to ensure that gpio112 is low */
-       i2c_set_bus_num(TWL4030_I2C_BUS);
-       data = 0x01;
-       i2c_write(0x4B, 0x29, 1, &data, 1);
-       data = 0x0c;
-       i2c_write(0x4B, 0x2b, 1, &data, 1);
-       i2c_read(0x4B, 0x2a, 1, &data, 1);
-#endif
-
        if (!gpio_request(112, "") &&
            !gpio_request(113, "") &&
            !gpio_request(115, "")) {